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咱們采納的辦法是當(dāng)轉(zhuǎn)子秤計(jì)量操控系統(tǒng)檢測到粉煤灰斷料后,經(jīng)過PLC操控安裝在氣路上的電磁閥對庫底進(jìn)行充氣,以促進(jìn)粉煤灰的流動性然后保持粉煤灰足夠的給料量,但收效甚微,仍然會常常發(fā)作斷料,而一旦斷料,又需對庫底進(jìn)行充氣,轉(zhuǎn)子秤必定會發(fā)作沖料。
為此,咱們將操控方法改為頻頻的、周期性的守時(shí)充氣,即在粉煤灰還未斷料時(shí)對庫底進(jìn)行周期性的充氣,以轉(zhuǎn)子秤內(nèi)的粉煤灰不會斷料,然后處理沖料問題。起先,咱們依據(jù)趨勢圖中粉煤灰斷料的周期約為6min這種大致的規(guī)則,把守時(shí)充氣的時(shí)刻距離定為5min,即每隔5min對粉煤灰?guī)斓走M(jìn)行一次充氣,充氣時(shí)刻為1s。
月投運(yùn)后運(yùn)轉(zhuǎn)一向不正常,進(jìn)入轉(zhuǎn)子秤的粉煤灰常常性的發(fā)作沖料、斷料現(xiàn)象。
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查及對崗位人員的記載、轉(zhuǎn)子秤的流量趨勢圖等的仔細(xì)分析,以及對轉(zhuǎn)子秤的操控系統(tǒng)的全面查看,發(fā)現(xiàn)斷料的原因是因?yàn)閹靸?nèi)的粉煤灰含有少數(shù)的水分,經(jīng)厚達(dá)20m左右的料層重壓后,極易“結(jié)拱”,然后導(dǎo)致粉煤灰斷料。而當(dāng)粉煤灰轉(zhuǎn)子秤斷料后,若對轉(zhuǎn)子秤的進(jìn)料口處進(jìn)行充氣,則會導(dǎo)致“結(jié)拱”的粉煤灰陷落然后導(dǎo)致轉(zhuǎn)子秤沖料。并且發(fā)作沖料時(shí),因?yàn)檗D(zhuǎn)子秤環(huán)狀天平內(nèi)的格段之間的羊毛氈密封欠好,導(dǎo)致物料彼此流竄,致使環(huán)狀天平稱重側(cè)的格段內(nèi)也有物料進(jìn)入,抵消了非稱重側(cè)物料的分量,使轉(zhuǎn)子秤顯現(xiàn)卻為正常(即虛偽的正常)。