煤粉斷煤、跑煤、下料不穩,造成粉煤灰轉子秤運轉過程中負荷率波動特別大,實際表現為頭煤量波動,造成窯內溫度不穩,忽高忽低,嚴重影響了窯內熱工制度,影響窯的產質量。出現這種現象的主要原因是煤粉入倉時,倉內產生間斷的沖擊壓力,造成下煤不穩;其次煤粉入倉過程中帶有較多的空氣,使倉內負壓出現波動。
為了解決這一問題,在粉煤灰轉子秤上部增加中間倉、稱重系統、給料系統,均勻下煤;在煤磨系統風路增加一臺微熱再生吸附式干燥機(簡稱吸干機),助流風中沒有多余水分,確保下煤穩定。
將原來轉子秤下料管拆除,改成錐形中間穩流倉,起到穩流作用,下料均勻,該中間穩流倉采用不銹鋼板制作,減少積料,增加流動性。在錐形中間穩流倉增加一個助流環,安裝8個助流管,防止煤粉積料。
將錐體中間穩流倉吊裝在框架上,并安裝料位計和稱重傳感器,倉重通過稱重傳感器及阻移式料位計控制,達到穩定倉重作用。阻移式料位計采用波紋管密封,加裝防護罩,保護傳動軸及葉片,加裝散熱裝置,密封部位耐高溫,延長了使用壽命。
中間穩流倉上方安裝一臺定量給料機,定量給料機電動機使用ABB變頻控制,通過調節其轉速控制下料量,自動倉位及鎖風穩定壓力。定量給料機與原煤粉倉錐體下面的插板閥連接,起到控制料流作用。定量給料機與中間穩流倉通過膨脹節連接。
通過改造,煤粉倉錐體的煤粉進入窯頭轉子秤上的中間穩流倉內,中間穩流倉內的煤粉進入轉子秤內稱重計量,當中間穩流倉內煤粉稱重低時,煤粉倉錐體又能通過自動給料系統給中間穩流倉補煤,煤粉能及時用掉,避免倉重高造成下煤不穩。